時(shí)間:2023-03-17 15:00:54
序論:在您撰寫油田注汽鍋爐節(jié)能改造研究時(shí),參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野,小編為您整理的1篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
遼河油田作為國內(nèi)千萬噸大油田之一,已經(jīng)連續(xù)37a穩(wěn)產(chǎn)1000×104t,其中稠油產(chǎn)量占主產(chǎn)量的70%左右,是國內(nèi)最大的稠油生產(chǎn)基地,稠油開發(fā)方式主要以蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)、SACD、火驅(qū)為主[1-3]。蒸汽吞吐、蒸汽驅(qū)、SACD的開采主要依靠對地層注入高溫蒸汽以驅(qū)使原油流動達(dá)到可以開采的條件[4-5]。由此可見,高溫蒸汽對于稠油開采以至于遼河油田的千萬噸產(chǎn)量至關(guān)重要,高溫蒸汽的產(chǎn)生依靠注汽鍋爐,遼河油田共有可運(yùn)行注汽站299座,注汽鍋爐376臺。近幾年油田總體注汽量在2400×104t/a以上,注汽鍋爐能耗占稠油開發(fā)總能耗的70%以上,注汽鍋爐是遼河油田稠油開發(fā)中最重要和能耗最大的設(shè)備[6],提高注汽鍋爐熱效率,降低燃料消耗將會降低油田的生產(chǎn)成本,并產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟(jì)效益。同時(shí),遼河油田的主要稠油生產(chǎn)區(qū)塊位于遼河三角洲國家自然保護(hù)區(qū),通過對注汽鍋爐節(jié)能改造,不僅可以節(jié)約能源,還可以減少碳排放,為生態(tài)保護(hù)做出巨大貢獻(xiàn),產(chǎn)生顯著的社會效益。
1注汽鍋爐工藝流程及熱量損失
1.1工藝流程注汽鍋爐工藝流程見圖1。首先污水站的軟化污水到水罐緩沖儲存,給水泵抽取水罐中的軟化污水加壓至注汽鍋爐柱塞泵處,柱塞泵加壓至17.2MPa后軟化污水進(jìn)入給水預(yù)熱器換熱內(nèi)管,通過閥門對給水預(yù)熱器出口水溫進(jìn)行調(diào)節(jié)。經(jīng)過給水預(yù)熱器換熱之后的軟化污水進(jìn)入注汽鍋爐的預(yù)熱段提升溫度,在這里吸收約40%的熱量,然后從預(yù)熱段出口再進(jìn)入給水預(yù)熱器外管對軟化污水進(jìn)行換熱,換熱后的水溫降低,直接進(jìn)入注汽鍋爐輻射段。軟化污水在依次流經(jīng)注汽鍋爐輻射段串聯(lián)的全部爐管,吸收約60%的熱量,最后產(chǎn)生干度為75%高溫濕飽和蒸汽,通過注汽管線輸送至井口,達(dá)到驅(qū)油、補(bǔ)充地層壓力的目的。
1.2熱量損失因遼河油田目前注汽鍋爐大部分為燃?xì)庾⑵仩t,極少部分為燃油燃?xì)饣鞜淖⑵仩t,不同于電廠中的燃煤鍋爐,注汽鍋爐熱量損失方面不會存在機(jī)械不完全燃燒熱損失和其他熱損失,所以注汽鍋爐熱損失主要有三項(xiàng):排煙熱損失,爐體散熱損失,燃料未完全燃燒熱損失。張洪江等[7]對注汽鍋爐熱效率與排煙溫度進(jìn)行了關(guān)聯(lián)分析,陳軍等[8]分析了給水預(yù)熱器及膜式水冷壁對注汽鍋爐熱效率的影響,王建勛[9]、秦成[10]介紹了節(jié)能涂料對爐體散熱損失的應(yīng)用。遼河油田對近百臺次注汽鍋爐的測試結(jié)果表明,注汽鍋爐排煙溫度一般在170~220℃,通常,這些煙氣攜帶了大量熱量被排到大氣中,排煙熱損失是鍋爐各項(xiàng)損失中最大的一項(xiàng),約占總熱損失的90%~96%;爐體散熱損失次之,約占總熱損失的3.5%~6.0%;燃料未完全燃燒熱損失占總熱損失的0.5%~4.0%。眾所周知,降低排煙溫度可提高注汽鍋爐效率,注汽鍋爐煙氣溫度每降低15~20℃,爐效可提高1%,如果將這部分熱量回收并利用起來,在節(jié)約能源方面將具有很大的現(xiàn)實(shí)意義。
2現(xiàn)狀及改造方案
2.1現(xiàn)狀遼河油田某注汽站有兩臺額定蒸發(fā)量為19.5t/h,額定壓力為17.2MPa,產(chǎn)生75%干度濕飽和蒸汽的注汽鍋爐。目前,每臺注汽鍋爐年注汽量約為11×104t,預(yù)計(jì)未來注汽量基本保持不變,擬先對其中的一臺注汽鍋爐的對流段進(jìn)行改造,改造前注汽鍋爐的排煙溫度為170~190℃,排煙溫度較高,高溫?zé)煔庵苯优湃氪髿庵?,造成較大的排煙熱能損失,同時(shí)造成污染環(huán)境。注汽鍋爐燃料為天然氣,鍋爐用水為軟化污水,水溫為67℃。
2.2改造方案通過改造注汽鍋爐對流段,降低排煙溫度以提高注汽鍋爐效率,進(jìn)而達(dá)到節(jié)能的目的,改造方案不改變原有生產(chǎn)流程,不增加定員,提高了能源的利用效率。通過在注汽鍋爐對流段頂部安裝空氣預(yù)熱器,利用鍋爐煙氣的余熱將送風(fēng)機(jī)吹入的冷空氣加熱,經(jīng)過風(fēng)道將熱空氣送入爐膛內(nèi),提高爐膛溫度,即節(jié)約燃料又降低了排煙溫度,最終實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的。具體方案為:在注汽鍋爐尾部煙道安裝空氣預(yù)熱器,風(fēng)道吸風(fēng)口設(shè)于室內(nèi),室內(nèi)空氣通過增壓風(fēng)機(jī)輸送至空氣預(yù)熱器,經(jīng)過換熱后的空氣,通過風(fēng)道輸送至鍋爐鼓風(fēng)機(jī),風(fēng)道架空布置,風(fēng)機(jī)安裝在室內(nèi),風(fēng)道外設(shè)保溫層??諝忸A(yù)熱器進(jìn)出口配帶壓力表,出口設(shè)置風(fēng)門,用以調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)風(fēng)量、風(fēng)壓。工藝流程效果見圖2,藍(lán)色箭頭方向?yàn)槔淇諝饬飨?,紅色箭頭方向?yàn)闊峥諝饬飨?。改造完成后現(xiàn)場裝置見圖3??諝忸A(yù)熱器系統(tǒng)組成如下:該系統(tǒng)由空氣預(yù)熱器、送風(fēng)機(jī)(9kW)、輸風(fēng)管道(分冷風(fēng)管道、熱風(fēng)管道)、風(fēng)量分配閥、鍋爐入口轉(zhuǎn)換閥、變頻調(diào)速控制柜、溫度測控系統(tǒng)以及其他附件等組成。系統(tǒng)中空氣預(yù)熱器是最重要的部件,超導(dǎo)熱管是空氣預(yù)熱器的主要熱傳導(dǎo)元件,與普通的熱交換器有著本質(zhì)的不同。熱管余熱回收裝置的換熱效率可達(dá)98%以上,這是任何一種普通熱交換器無法達(dá)到的。超導(dǎo)熱管空氣換熱器體積小,只是普通熱交換器的1/3。超導(dǎo)熱管裝置見圖4,左邊為煙氣通道,右邊為清潔空氣(水或其它介質(zhì))通道,中間有隔板分開互不干擾。高溫?zé)煔庥勺筮呁ǖ琅欧?,排放時(shí)高溫?zé)煔鉀_刷熱管,當(dāng)煙氣溫度大于30℃時(shí),熱管被激活便自動將熱量傳導(dǎo)至右邊,這時(shí)熱管左邊吸熱,高溫?zé)煔饬鹘?jīng)熱管后溫度下降,熱量被熱管吸收并傳導(dǎo)至右邊。常溫清潔空氣在鼓風(fēng)機(jī)作用下,沿右邊通道反方向流動沖刷熱管,這時(shí)熱管右邊放熱,將清潔空氣加熱,空氣流經(jīng)熱管后溫度升高。由若干根熱管組成的空氣預(yù)熱器,安裝在鍋爐煙口,將煙氣中的熱量吸收并高速傳導(dǎo)至另一端,使排煙溫度降低至高于露點(diǎn)而減少熱量排放損失。加熱后的清潔空氣可補(bǔ)充到鍋爐前端(入風(fēng)口),提高鍋爐的熱效率,降低燃料消耗,將送風(fēng)溫度提高,爐膛溫度上升40℃左右,使燃料能夠充分燃燒,延長燃燒時(shí)間,并使排煙溫度降低40℃左右,且減少了吹灰次數(shù)從而達(dá)到節(jié)能的目的。
3現(xiàn)場應(yīng)用
改造完成后室內(nèi)空氣通過增壓風(fēng)機(jī)輸送至空氣預(yù)熱器,經(jīng)過換熱后,空氣溫度由12℃提升至50℃,再經(jīng)由風(fēng)道送至注汽鍋爐鼓風(fēng)機(jī)入口,經(jīng)鼓風(fēng)機(jī)加壓后送入注汽鍋爐。換熱后的煙氣由189℃降低至137℃,由煙囪排入大氣。改造前后注汽鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)對比見表1。通過表1可以得出,改造后注汽鍋爐熱效率提升1.7%,按每年注汽鍋爐運(yùn)行330d考慮,進(jìn)注汽鍋爐軟化水為67℃,給水焓值為292.37kJ/kg,注汽鍋爐出口蒸汽為15.7MPa,75%干度的飽和蒸汽,焓值為2352.05kJ/kg,天然氣熱值按35000kJ/m3,每年可節(jié)約消耗天然氣16×104m3,天然氣價(jià)格按1.69元/m3計(jì)算,可節(jié)約運(yùn)行成本27萬元,減少碳排放量14.3×104t/a??諝忸A(yù)熱器系統(tǒng)組成中包括一臺9kW送風(fēng)機(jī),每年耗電71280kWh,電價(jià)按0.9071元/kWh,每年增加電費(fèi)6.5萬元,綜合節(jié)約天然氣費(fèi)27萬元,每年可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用20.5萬元,注汽鍋爐改造的工程投資為64.8萬元,預(yù)計(jì)3.2a可收回成本。4結(jié)論1)通過對遼河油田某注汽站的一臺19.5t/h注汽鍋爐進(jìn)行改造,對其對流段改造加裝空氣預(yù)熱器,降低注汽鍋爐的排煙溫度,提高進(jìn)入注汽鍋爐燃燒的空氣溫度,改造后可使注汽鍋爐熱效率提升1.7%。2)改造后注汽鍋爐每年可節(jié)約消耗天然氣16×104m3,節(jié)約成本27萬元,減少碳排放量14.3×104t/a,該項(xiàng)改造對遼河油田今后稠油生產(chǎn)降本增效,實(shí)現(xiàn)“雙碳目標(biāo)”具有重要的借鑒意義。3)改造中新增耗電設(shè)備,送風(fēng)機(jī)一臺每年可節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用20.5萬元,經(jīng)濟(jì)效益顯著,可在遼河油田大范圍推廣。
作者:馬銘澤單位:中油遼河工程有限公司